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发表人:laigang 发表时间:2008/5/19 9:04:00  

 

 本栏论题: 钢水在线成分微调技术的研究与应用   [4856]

    钢水在线成分微调技术的研究与应用
   
    付 博,孟召来,任科社,胡 滨,毕永杰
   
    (莱芜钢铁股份有限公司 炼钢厂,山东 莱芜 271104)
   
    摘 要:转炉成分控制能力有限,为实现钢水成分的预知预控,通过对钢水、铸坯取样分析,研究了转炉操作和吹氩工艺对钢水成分均匀性的影响,提出并实施精炼在线成分微调技术,使转炉成分控制能力提高、合金收得率提高3%、成分合格率提高1.5%、钢水均匀性等得到很大提高,为连铸生产顺行提供了有力保障。
    关键词:钢水;在线成分微调技术;精炼;合金收得率
   
    1 前 言
   
      莱芜钢铁股份有限公司炼钢厂(简称莱钢炼钢厂)现有40t氧气顶吹转炉3座,60t氧气顶吹转炉1座,成分控制一直是转炉生产的重要一环。1999年在精炼平台实施了氩后取样快速反馈措施,但该措施不能在浇注前有效控制钢水成分,无法适应快速转炉生产节奏,未能实现真正意义上的“成分预知预控”。当钢水成分不合时连铸机只能断流停浇,阻碍转炉、连铸机作业率的进一步提高,制约钢铁料消耗、连铸机单包连拉炉数、中包耐材消耗、连铸金属收得率等经济技术指标的提高,甚至打乱全厂设备定修计划。随着4#转炉的建成投产,为保障产能最大化,钢水成分预知预控成为关键。为此。通过现场调研攻关,提出并实施了精炼在线成分微调技术。
   
    2 精炼在线成分微调技术的研究思路
   
    2.1 在线成分微调地点选择
      精炼吹氩平台处于转炉连铸快节奏生产的中枢位置,是钢水供应的必经之路,且配有钢包喂线设备、钢包底吹氩系统、钢水成分数据传输系统,因此是在线成分微调的最佳位置。
    2.2 在线成分微调手段及原理
      采用钢包喂丝机将包芯线快速均匀地喂入钢水一定深度,在吹氩的动力学条件下,合金迅速溶化并均布于钢水中,达到快速在线成分微调的效果。
   
    3 工业性试验
   
    3.1 合金回收率
      试验钢种为HRB335。精炼喂线工艺的C、Si、Mn回收率试验指标见表1。
   
    表1 C、Si、Mn回收率试验指标 %
   
    喂线种类
    试验炉数
    回收率
   
    锰铁线
    107
    96.8
   
    硅铁线
    41
    81.2
   
    碳线
    52
    95.6
   
   
    3.2 工序操作对初样成分代表性的影响
      工艺光谱与炉后光谱的分析结果对比见表2。
   
    表2 分析结果对比 %
   
    炉号
    取样地点
    C
    Si
    Mn
    P
    S
   
    3-2579*
    精炼(原样)
    0.20
    0.38
    0.147
    0.019
    0.041
   
    炉后
    0.19
    0.40
    0.141
    0.017
    0.38
   
    3-2591
    精炼(原样)
    0.22
    0.35
    0.138
    0.015
    0.028
   
    炉后
    0.23
    0.35
    0.137
    0.017
    0.026
   
    3-2527
    精炼(原样)
    0.26
    0.39
    0.148
    0.015
    0.038
   
    精炼二次分析
    0.22
    0.40
    0.149
    0.013
    0.031
   
    炉后
    0.22
    0.41
    0.145
    0.013
    0.030
   
    1-2525
    精炼(原样)
    0.22
    0.50
    0.149
    0.015
    0.030
   
   
    炉后
    0.22
    0.52
    0.147
    0.016
    0.032
   
    2-2711
    精炼(原样)
    0.21
    0.41
    0.147
    0.016
    0.038
   
    炉后
    0.22
    0.42
    0.146
    0.016
    0.036
   
    3-2580
    精炼(原样)
    0.19
    0.37
    0.139
    0.017
    0.043
   
    炉后
    0.18
    0.39
    0.133
    0.016
    0.037
   
    2-2708
    精炼(原样)
    0.21
    0.39
    0.144
    0.019
    0.044
   
    炉后
    0.21
    0.39
    0.142
    0.019
    0.040
   
   
       注:放钢过程有未熔化现象。
   
    3.2.1 偏差原因分析 精炼光谱和炉后光谱有时存在分析偏差,仪器分析误差允许范围为:C 0.02%,Si 0.04 %,Mn 0.06%。
      造成成分偏差大的主要原因是:
      (1)个别炉次炉后目测碳含量后再加碳粉,加入时机较晚,尤其是碳粉加入量大时,碳粉易浮在表面,造成吹氩前期、后期成分偏差;
      (2)个别炉次合金加入集中或挡渣效果差,合金熔化效果不好,钢水均匀性差,吹氩后造成后期合金元素回升;
      (3)精炼试样加工质量差,造成光谱分析存在较大偏差。
    3.2.2 预防措施 精炼光谱和炉后光谱应经常进行校对,及时调整偏差;转炉采取高拉碳,尽量减少碳粉加入量;放钢前必须炉前取样目测碳含量,不能依赖炉后取样目测碳含量后再加碳粉,增碳炉次应提前加入增碳剂,避免碳粉加入而浮于表面;加完合金及增碳剂后,要用钢流冲击未熔化区,使成分均匀,避免合金结砣;严格掌握合金加入时机,加入时间不能少于20s;加强放钢及挡渣操作,避免钢渣混出和大炉口下渣;应严格按规程进行吹氩操作,以确保吹氩效果。
   
    4 微调炉次成分均匀性调研
   
    4.1 喂碳丝试验情况
      喂碳丝试验情况见表3。
   
    表3 喂碳丝试验结果
   
    炉号
    钢种
    取样时间
    喂线量/m
    钢样成分/%
   
    C
    Si
    Mn
    P
    S
   
    3-16106
    HRB335
    吹氩1.5min*
    24
    0.23
    0.37
    0.147
    0.030
    0.035
   
    吹氩6.5min
    0.25
    0.37
    0.148
    0.032
    0.034
   
    检查站取样,炉后分析
    0.24
    0.40
    0.146
    0.027
    0.033
   
    大包复样
    0.24
    0.39
    0.147
    0.027
    0.032
   
    连铸坯样
    0.24
    0.40
    0.147
    0.028
    0.033
   
    3-16107
    HRB335
    吹氩1.5min *
    48
    0.18
    0.39
    0.155
    0.040
    0.041
   
    吹氩3min
    0.20
    0.39
    0.156
    0.039
    0.038
   
    检查站取样,炉后分析
    0.21
    0.42
    0.155
    0.040
    0.036
   
    大包复样
    0.20
    0.40
    0.154
    0.039
    0.035
   
    连铸坯样
    0.20
    0.41
    0.155
    0.038
    0.035
   
    3-16108
    HRB335
    吹氩1.5min *
    24
    0.21
    0.37
    0.145
    0.028
    0.041
   
    吹氩4.5min
    0.22
    0.37
    0.144
    0.028
    0.039
   
    检查站取样,炉后分析
    0.23
    0.40
    0.145
    0.030
    0.034
   
    大包复样
    0.22
    0.39
    0.144
    0.028
    0.035
   
    连铸坯样
    0.22
    0.40
    0.145
    0.029
    0.034
   
    3-16110
    HRB335
    吹氩1.5min *
    24
    0.23
    0.36
    0.138
    0.020
    0.031
   
    吹氩4.5min
    0.24
    0.35
    0.138
    0.020
    0.029
   
    检查站取样,炉后分析
    0.24
    0.37
    0.138
    0.022
    0.027
   
    大包复样
    0.24
    0.36
    0.139
    0.021
    0.028
   
    连铸坯样
    0.24
    0.36
    0.138
    0.022
    0.027
   
   
      注:吹氩1.5min后立即喂碳丝。
   
    4.2 微调炉次成分均匀性分析结果
      对连铸坯横刨,在断面上取样。把铸坯断面的两条对角线等分为6份,再将对角线上的等分点由外向内按顺时针方向编号1~9,利用原子吸收、原子发射及红外碳硫仪等设备检验,钢种:HRB335,炉号:3-16107(A面)。结果见表4。
   
    表4 成分分析结果 %
   
    项 目
    C
    Si
    Mn
    P
    S
   
    熔炼成分
    0.21
    0.42
    1.55
    0.040
    0.036
   
    坯断面成分平均值
    0.20
    0.43
    1.53
    0.039
    0.037
   
    坯断面成分最小值
    0.19
    0.41
    1.51
    0.035
    0.036
   
    坯断面成分最大值
    0.21
    0.45
    1.54
    0.038
    0.038
   
    平均成分与熔炼成分差
    -0.01
    0.01
    -0.02
    -0.001
    0.001
   
    平均成分与熔炼成分最大差
    -0.02
    0.03
    -0.04
    -0.002
    0.002
   
    坯成分最大波动
    0.02
    0.04
    0.03
    0.003
    0.002
   
   
      通过以上数据可以看出,采用精炼在线成分微调工艺后,炉后成分、大包和坯样对应性好,钢中五大元素均匀性得到提高。
   
    5 结 论
   
    5.1 通过钢水在线成分控制,各工序实现了量化评价,促进了各工序水平的提高,年创经济效益1660万元。
    5.2 采用精炼在线成分微调工艺后,在精炼吹氩的同时有效地保证了钢水成分可控,提高了转炉系统的可靠性。
    5.3 精炼在线成分微调工艺的合金回收率稳定,对成分的微调速度快,钢水成分均匀性良好。碳低、硅低、锰低造成的非计划产量由实施前的平均1.82%降低到实施后的平均0.65%;HRB335中限率大幅提高,由实施前的88.98%提高到92.58%,基本杜绝了因化学成分不合造成的轧材性能不合现象。
    5.4 转炉操作对精炼在线成分微调有较大影响,尤其是增碳操作,对初样碳成分的影响较大。这一问题需进一步研究。
   

以下是关于《钢水在线成分微调技术的研究与应用 》论题的回复(共1篇)

回复人:i1i1i1 

 回复时间:2008/9/10 15:11:00

支持(608) | 反对(483)

 

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    -------------------------------

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