3300 杨克纸机作为生产核心设备,其烘缸的稳定运行直接关系到整条生产线的效率与收益。然而,某企业设备运行过程中突发紧急状况 —— 烘缸操作侧轴承位出现严重磨损,导致纸机被迫停机,给企业带来了不小的生产损失。为尽快恢复生产,企业紧急咨询了多家专业维修单位,但令人失望的是,所有受访单位均表示无法实现在线修复,这意味着若要修复设备,必须进行复杂的拆机作业,不仅修复周期长,还将产生更高的维修成本和更长的停产时间,让企业陷入两难境地。
在企业四处寻求解决方案之际,管理人员通过网络平台了解到了索雷工业。抱着一丝希望,企业对索雷工业的核心技术进行了深入考察,发现其自在设备磨损修复领域有着丰富的成功案例,尤其擅长解决传统维修技术难以应对的在线修复难题。针对烘缸轴承位磨损情况,索雷工业的技术团队迅速制定了针对性的修复方案,并明确承诺可在12 小时内完成在线修复,帮助企业快速恢复生产。
由于是首次接触这种创新型修复技术,企业管理层表现出了谨慎态度,但考虑到传统维修方案的局限性和索雷工业方案的高效性,最终决定抱着 “试试看” 的心态与索雷工业达成合作。索雷工业的技术团队迅速抵达现场,严格按照修复方案开展工作,最终顺利完成了烘缸操作侧轴承位的修复。让企业惊喜的是,修复后的设备投入运行后,经过近一年的持续考验,轴承位运行状态始终稳定,没有出现任何异常,彻底打消了企业当初的顾虑,也为双方的再次合作奠定了坚实基础。
年底检修期间企业的 3300 杨克纸机再次出现烘缸轴承位磨损问题 —— 传动侧轴承损坏导致轴承位严重磨损。有了上一次的成功合作经验,且见证了索雷碳纳米聚合物材料技术的优异性能,企业此次没有丝毫犹豫,直接再次选择了索雷工业。
此次需要修复的烘缸传动侧轴承位,规格为直径 400mm、1:12 锥度,仅 1 处轴位磨损,但磨损情况不均,单边磨损量在 0.5-2mm 之间。为确保修复工作高效推进,索雷工业工程师与企业维修人员进行了明确的分工协作:企业维修人员负责轴承拆装、轴表面除油、打磨等基础处理工作,凭借对自身设备的熟悉度,快速完成了前期准备;索雷技术人员则专注于核心的轴承位尺寸恢复工作,利用碳纳米聚合物材料的高强度、高耐磨性和良好的粘结性,通过精准的涂抹、塑形等操作,高效完成了磨损部位的尺寸修复。
在双方的密切配合下,整个修复过程进展十分顺利,最终仅用8 小时便圆满完成了全部修复工作,较首次合作的预计时间还缩短了 4 小时。修复完成后,设备迅速投入生产,经过后续的运行验证,轴承位配合精度达标,运行稳定可靠,完全满足纸机的生产要求,企业对此次修复效果给予了高度评价。
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